在機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),隨著鍋爐負(fù)荷的降低,主汽壓力降低,水冷壁的溫度隨之降低,由于三次風(fēng)煤粉的燃燒發(fā)熱,在負(fù)荷不變的情況下,運(yùn)行給粉機(jī)的轉(zhuǎn)速必然進(jìn)一步降低,使一次風(fēng)管中的風(fēng)粉混合物濃度降低,減少了進(jìn)入爐膛燃燒器區(qū)域的給粉量,直接降低了燃燒器區(qū)域的斷面熱負(fù)荷,促使整個(gè)爐膛溫度水平降低。引起高溫?zé)煔鈱σ淮物L(fēng)煤粉氣流的輻射和對換熱減弱,對煤粉氣流的加熱能力降低,造成鍋爐低負(fù)荷階段一次風(fēng)煤粉著火穩(wěn)定性降低,影響鍋爐安全運(yùn)行。
三次風(fēng)的工藝改造對此,經(jīng)多方論證,確定了采取在現(xiàn)有制粉系統(tǒng)的細(xì)粉分離器后加_袋式收塵器的改造方案。即從球磨機(jī)出來的煤粉80%以上可由細(xì)粉分離器收入煤粉倉,由此進(jìn)入袋式除塵器的入口濃度可在150以下,小于20μm的_細(xì)煤粉由袋式除塵器二次回收入粉倉,_后低于100mg/m3濃度的乏氣由排粉機(jī)直接外排,將原有三次風(fēng)管道拆除。改造后制粉系統(tǒng)工藝流程圖如所示:改造后的制粉系統(tǒng)及三次風(fēng)工藝流程排粉風(fēng)機(jī)的改造由于制粉系統(tǒng)增加了布袋除塵器的阻力,故須對原排粉風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造。原有排粉機(jī)的風(fēng)量52650m3/h,全壓9kPa,額定工作電流54.4A,運(yùn)行工況一般在22-2_,電壓:3000V,電機(jī)功率:230kW.改造后,增加了排粉機(jī)的能力,選用M9-26-14D型風(fēng)機(jī),風(fēng)壓:9 ̄11kPa,風(fēng)量:40000 ̄56000m3/h。
布袋除塵器的構(gòu)造與工作原理布袋除塵器由上、中、下箱體,排灰系統(tǒng)及噴吹清灰系統(tǒng)五部分組成。由于濾袋的各種效應(yīng)作用將塵氣分開,粉塵被吸附在濾袋上,而氣體穿過濾袋經(jīng)導(dǎo)流管進(jìn)入上箱體,從出風(fēng)口排出。濾袋在氣流瞬間反向作用下急劇膨脹,使積附在濾袋表面的粉塵脫落,濾袋得到_。被清掉的粉塵落入灰斗,經(jīng)排灰閥排出機(jī)體,回收進(jìn)入煤粉倉。積附在濾袋上的粉塵被周期地脈沖噴吹_,使凈化的氣體正常通過,_除塵系統(tǒng)正常運(yùn)行。
經(jīng)過運(yùn)行證實(shí),其效果很好。
由于將三次風(fēng)進(jìn)入布袋除塵器,乏氣不再排入爐膛,_了鍋爐的燃燒狀況,鍋爐的燃燒運(yùn)行不再受制粉的制約,燃燒_穩(wěn)定,負(fù)荷_平穩(wěn)。
由于排除了三次風(fēng)的干擾,減少了低溫乏氣給鍋爐帶來的擾動作用,從而減少了化學(xué)不_燃燒,鍋爐的熱效率約將提高1.5%。
由于三次風(fēng)_細(xì)粉塵得到了再次利用,從而減少了粉塵的排放,降低了煙囪的林格曼黑度,煙塵排放濃度由原來的3345mg/m3降低至現(xiàn)在的≤200mg/m3,林格曼黑度≤1級,有較好的環(huán)保效益。
經(jīng)濟(jì)效益由于減少了三次風(fēng)對爐膛溫度及燃燒爐況的干擾,鍋爐的熱效率將提高1.5%。